“16.9 米!超长板顺利通过二号线横移链!”随着一块16.405 米的钢板平稳完成剪切、喷印全流程作业,宝武集团中南股份轧材厂板材车间精整区域传来阵阵欢呼。此前,受横移链宽度局限,精整二号线仅能容纳15.1米以下钢板通行,所有超长钢板被迫挤在一号线加工,导致产线拥堵、效率受限,成为制约产能提升的“拦路虎”。如今,这场由车间员工自主发起的改造,彻底打通了超长钢板流通 “肠梗阻”。
直面瓶颈,自主请缨扛重任
“一号线天天‘满负荷’,超长板堆得像小山,轧机想集中生产都没辙!”看着眼前的生产困境,精整组班长邱师傅急在心头。横移链宽度不足的问题,不仅让超长钢板加工周期延长 30%,更让二号线设备效能闲置,车间整体产线利用率大打折扣。
困境面前,板材车间精整岗位员工没有等靠要,而是主动向车间递交改造申请:“设备情况我们最熟悉,让我们试试!”技术骨干带头成立攻坚小组,白天扎根现场测量数据,夜晚查阅图纸钻研方案。“厂房立柱间距是关键,不能动结构就得在现有空间做文章。”值班长小吕蹲在设备旁,用卷尺反复丈量,笔尖在图纸上勾勒修改。经过反复论证和多次承载能力测试,最终确定将横移链宽度拓宽至16.9 米的科学方案。
年修窗口期,实干攻坚抢进度
“年修时间紧、任务重,我们要加快进度才行!”年修启动后,精整组全员放弃休息,扛起改造主体责任。除土建工程外,从休息室搬移、控制台迁移,到链条加装、系统升级,全由员工自主完成。
施工现场,大家分工明确、协同作战:老周带领班组拆卸旧控制台,双手布满油污却动作麻利,“螺丝得拧牢,后期调试才不费事”;年轻员工小张爬上作业平台焊接支架,汗水顺着安全帽带滑落,仍紧盯焊缝精益求精;调试阶段,小吕紧盯屏幕参数,时不时俯身观察链条运行,“差1毫米都不行,得确保钢板通行平稳”。面对空间狭小、部件调试难度大等难题,大家集思广益,用枕木垫高设备、自制简易吊装工具,硬生生啃下了这块“硬骨头”。
改造见成效,产线焕新生
经过一个月连续奋战,改造项目圆满落地。改造后的精整二号线横移链宽度拓展至16.9米,可顺畅通行常规规格超长钢板,彻底打破原有限制。如今,超长钢板加工实现“双线分流”,一号线拥堵问题得到根治,单块钢板加工时间缩短20分钟,车间整体生产效率提升15%,二号线设备利用率从原来的60% 提升至95%。
自主攻坚显担当,实干笃行促发展。板材车间员工用智慧和汗水破解生产瓶颈,不仅打通了超长钢板流通路径,更凝聚起“自立自强、攻坚破难”的强大合力。未来,车间将继续鼓励员工立足岗位创新创效,以更多务实举措优化产线布局、降低生产成本,为轧材厂高质量发展注入源源不断的动力。(陈睿 李丽莹)




























