近日,宝武集团中南股份物流部通过一项小革新,在内燃机机车检修领域实现了显著的降本增效:针对现有GK1C型机车上安装于柴油机侧墙的中冷器检修难题,技术人员成功研发新型专用吊装工具,彻底改变了传统作业模式。
以往检修中冷器,需6人协作,先行拆除机车顶部系统室棚盖,再用钢丝绳吊装。该方法不仅工序繁琐、耗时费力,且在狭小空间内吊装存在失衡风险,安全隐患突出。如今,新型吊装工具可直接从系统室侧门作业,实现了水平移动与垂直吊装的复合操作,完全免除了拆除顶棚环节。
革新成效立竿见影:作业人员从6人减少至2人,单次作业可节省4名劳动力,单次作业节省人工成本1520元,年节省人工成本5.47万元。另外,作业时间缩短近60%,检修效率显著提升;同时,吊装过程更加稳定可控,从根本上消除了失衡风险,安全效益显著。
这项看似简单的工具革新,实现了从“人力密集型”向“技术效益型”的成功转型,以最小的投入换取了安全、效率、成本的多重回报,为设备检修领域的持续改进提供了成功范例。 (潘海岳)




























