重庆钢铁轧钢厂全体员工
以小革新破解生产难题
在压溃的滤芯、漏掉的油脂
浪费的剪切中
“抠”出实实在在的效益
没有大笔投入
没有轰轰烈烈
却让“算账经营”理念扎根每一个生产环节
滤芯账里“抠”出7万元
“滤芯压溃不是小事,杂质侵入系统造成停机,影响生产效率!”分析会上,负责液压润滑技术的马宿城直指痛点。
厚板产线精轧AGC液压系统回油装置问题频发,中厚板轧制车间紧急集结攻关团队,蹲守现场,揪出两大“病根”:过滤器选型不当、管道缺少压力缓冲机制。
团队通过精准核算回油量,重新匹配过滤器,并在滤前管道加装蓄能器,吸收压力脉冲、消除振动。
“这笔账,算的是滤芯,赢的是效益。”综合维护班班长何代银说。改造后,滤前压力恢复正常,设备故障率大幅下降,每年可创效7万元。

一颗磁芯“修”出1.5万元
“一天漏掉几百元油脂,这账必须算!”针对加油机频繁循环故障,造成干油油脂浪费的现象,设备车间厚板液润检修班班长闯绍光看在眼里,急在心里。
他围着设备反复研究,又拉来电气人员现场会诊,最终锁定“元凶”为磁芯故障。他秉着“以修代换”的工作思路,通过更换阀芯,解决卡组,相继修复两台同类问题设备,创效1.5万元。“漏油处堵住了,效益就攥回来了。”闯绍光笑着说。
重塑源头“剪”出3万元
过去,热分剪钢板分定长是理论计算值,若剪切过程中,理论计算值与实物差异较大,便容易造成剪切浪费。
“源头不准,那就重新梳理数据采集方式。”生产技术室和中厚板精整车间的攻关小组成员一合计,干脆换个思路:重新选定母板长度数据来源,减少轧件母板长度与实际值的误差。
改造后,定尺剪切尺寸精度更高,剪切效率更快,减少了人工修改次数,有效杜绝了剪切浪费,每月可创效3万元。




























