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“芯”里有本效益账 “剪”出真金降成本

2026-03-25 16:30:00

  重庆钢铁轧钢厂全体员工

  以小革新破解生产难题

  在压的滤芯、漏掉的油脂

  浪费的剪切中

  “抠”出实实在在的效益

  没有大笔投入

  没有轰轰烈烈

  却让“算账经营”理念扎根每一个生产环节

 

  滤芯账里“抠”出7万元

  “滤芯压不是小事,杂质侵入系统造成停机,影响生产效率!”分析会上,负责液压润滑技术的马宿城直指痛点。

  厚板产线精轧AGC液压系统回油装置问题频发,中厚板轧制车间紧急集结攻关团队,守现场,揪出两大“病根”:过滤器选型不当、管道缺少压力缓冲机制。

  团队通过精准核算回油量,重新匹配过滤器,并在滤前管道加装蓄能器,吸收压力脉冲、消除振动。

  “这笔账,算的是滤芯,赢的是效益。”综合维护班班长何代银说。改造后,前压力恢复正常,设备故障率大幅下降,每年可创效7万元。

  一颗磁芯“修”出1.5万元

  “一天漏掉几百元油脂,这账必须算!”针对加油机频繁循环故障,造成油油脂浪费的现象,设备车间厚板液润检修班班长闯绍光看在眼里,急在心里。

  他围着设备反复研究,又来电气人员现场会诊,最终锁定“元凶”为磁芯故障。他着“以代换”的工作思路,通过更换阀芯,解决组,相继修复两台同类问题设备,效1.5万元。“漏油处堵住了,效益就回来了。”闯绍光笑着说。

  重塑源头“剪”出3万元

  过去,分剪钢板分定长是理论计算值,剪切过程中,理论计算值与实物差异较大,便容易造成剪切浪费。

  “源头不准,那就重新梳理数据采集方式。”生产技术室和中厚板精整车间的攻关小组成员一合计,干脆换个思路:重新选定母板长度数据来源,减少轧件母板长度与实际值的误差。

  改造后,定尺剪切尺寸精度更高,剪切效率更快,减少了人工修改次数,有效杜绝了剪切浪费,每月可创效3万元。

 

 

 

 

来源:山水重钢

编辑:温晓霞

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