在宝武集团中南股份炼钢厂连铸车间机器轰鸣的生产现场,一场围绕“毫米控精度、分钱抠效益”的降本攻坚战全面展开。这里没有轰轰烈烈的变革,却有着对每一块板坯尺寸精度的极致追求;没有慷慨激昂的口号,唯有一线员工扎根岗位、精耕细作、精打细算的专注身影。大家深刻明白,降本增效的核心密钥,往往就藏在一个个看似不起眼的生产细节之中。

毫米攻坚,实现钢水“吃干榨尽”
切割定尺精度,是决定钢水收得率的关键环节。以往,受切割小车轨道微小间隙、割嘴维护不到位等因素影响,铸坯切割时常出现长度偏差,即便只是细微公差,长期累积也会造成大量钢水浪费。为破解这一难题,连铸车间全面推进标准化作业。
连铸台下岗位操作工熟练掌握“快、准、稳”操作技能,在铸坯切割过程中精准调控辊道启动时机,切割完成后快速移走坯料,最大限度缩短停留时间,规避热胀冷缩引发的长度误差。设备维护人员对切割小车轨道开展“毫米级”调平与润滑作业,彻底消除设备爬行问题;同时定期清理维护割嘴,保障每一次切割都精准平整。车间各班组还积极开展技能比武与标准化操作培训,推动全员精准把控生产异常波动,及时优化调整工艺参数。
目前,铸坯定尺精度稳定控制在±20mm以内,废品率大幅下降,真正实现每一炉钢水“吃干榨尽”,转化为可观的生产效益。

分毫必争,月度降本超30万元
如果说严控定尺精度是从长度上挖效益,那么降低板坯表面清理率,就是从质量上降成本。
针对板坯表面裂纹等常见问题,车间员工从生产源头严格把控,精细化管控钢水质量。为防范钢包开浇引流敞开浇注造成钢水污染,工作人员严格执行引流砂操作与确认流程;针对雨季生产特点,4号连铸机专项制定控氢方案,有效杜绝结晶器粘钢问题;从大包长水口到浸入式水口,各类耐火材料的质量稳定性均被纳入重点监控。此外,车间对下线坯料开展细致抽检,严防异常坯料流入下道工序。
凭借对产品质量零容忍的严苛标准,3月份板坯表面清理率同比大幅降低约2%,直接实现月度降本超30万元。
在这场降本增效攻坚行动中,连铸车间全体员工以实际行动践行“为一分钱攻坚、为一毫米较真”的理念,不放过任何一处细微间隙,不忽视任何一项关键参数,将精细化管理融入生产全过程,于细微之处挖掘大效益,切实把降本增效落到实处。(黄宝华)




























