宝武集团中南股份炼铁厂3号翻车机系统负责6号、7号焦炉所需炼焦煤的接卸和输送。国内炼焦煤水分含量较高,车厢明显积水、滴水,翻卸后车厢清理时间较长,翻车机料仓格网容易堵塞,卸2至3卡需清理一次格网,每次清理时间20至30分钟,影响卸车效率的同时也增加员工劳动强度。
近期,原料生产作业区组织骨干人员和装卸协力队伍骨干人员,对影响3号翻车机卸车效率的原因进行分析,梳理查找出主要原因:货物的性质是影响卸车效率的主要原因,炼焦煤黏性大、板结加大了员工劳动强度,机械化程度低,格网清理靠人工用铁铲、撬棍作业,作业效率低;装卸协力人员流动性大,专业水平不高,劳动强度大,影响装卸作业。
原料作业区根据查找出的原因制订相应的整改措施:利用胶管、铁管、压缩风机等材料自力制造格网清理风管,通过压缩风机产生风力,经过管道产生风压,操作人员拿着风管利用强大的风压把格网上的积煤吹下料仓,提高格网清理机械化水平;在清车线料仓周边加装风扇,降低环境温度,定期用高压枪冲洗翻卸区域,保持现场干净,改善作业环境,提高装卸工人归属感和幸福感,从而降低工人流动性;值班长加强与铁运部门的沟通,熟练卸车流程和进厂计划,及时下达对车计划,减少煤种切换引起的格网清理作业,加强协力管理,及时了解协力作业需求,提高清车人员专业水平。
通过上述措施的实施,3号翻车机格网清理效率提高1倍有余,原来8人清理格网30分钟的工作量现在只要3人15分钟便可完成,工人劳动强度明显降低,卸车效率显著提高,3号翻车机卸车作业安全、高效、稳定推进。(罗小娥)