编者按
为着力引导职工深入践行算账经营,鄂城钢铁公司官微特开设“身边的‘降本增效之星’”专栏,深入挖掘宣传基层一线平凡岗位上,深入践行算账经营,秉承“一切成本皆可降”理念,在深挖内潜、修旧利废、节能降耗、效率提升等方面的先进典型,营造“人人争创最佳实践,人人争当最佳实践者”的生动局面。
在全员冲刺四季度的攻坚关键期,鄂城钢铁炼铁厂烧结车间设备运维班的吴胜峰,凭着一双洞察问题的 “火眼金睛” 和过硬的专业本领,一头扎进创新攻关的战场,啃下一个又一个生产难题,为车间降本增效注入了强劲的 “创新动能”。今天,让我们走进炼铁厂,一起听听吴胜峰的降本故事~~
巧破 “泥潭” 枷锁,年省四十万
皮带使用寿命直接延长30%,年节约近40万元
“老大难”问题:皮带粘料
破局“泥潭”,智降成本
炼铁厂的皮带运输系统,常年被一个 “老大难” 问题困扰——湿料粘连皮带。混合料里的水分让运转的皮带变成了甩不掉的 “泥潭”,不仅拖慢运输效率,还加速皮带磨损,成了套在生产上的沉重成本枷锁。
面对这一难题,吴胜峰二话不说扎进生产现场找 “解药”。他跟着皮带从起点走到终点,蹲守在转运端口观察粘料规律,把皮带转速、物料湿度、清扫装置角度等细节一一记录在册,下班后又对着数据反复推演、设计方案。经过无数次试验调整,他终于找到一把打开局面的 “金钥匙”。
这一创新立竿见影:皮带使用寿命直接延长30%,设备损耗成本大幅下滑,每年能为车间节约近40万元。这串亮眼的数字,正是他用日夜钻研的智慧和汗水换来的 “降本勋章”。
小装置守护环保与效益,年增十五万
减少人工铲矿成本,年额外有15.6万元效益提升
返矿运输痛点:返矿落地
环保增效,双赢之战
解决了皮带粘料难题,吴胜峰又将目光投向了返矿运输的痛点。以往返矿在转运过程中容易洒落落地,既造成物料浪费、污染厂区环境,还得投入大量人工清理,成了车间环保与效益的 “双重隐患”。
吴胜峰迅速带领团队开启新的攻坚,他围着返一皮带的转运点反复丈量、画图测算,最终设计出一款精准适配的缓冲装置。这个不起眼的小装置,就像给返矿装上了 “精准导航”,彻底杜绝了物料落地问题。
不仅厂区环境变得更整洁,还减少了人工铲矿成本,每年还能为车间额外带来15.6万元的效益提升,打了一场漂亮的 “环保效益保卫战”。
从破解皮带粘料的成本枷锁
到攻克返矿落地的
环保难题
吴胜峰的创新之路从未停歇
他深知
降本增效是一场没有终点的马拉松
需要持续的探索与突破
他用实际行动证明
降本增效
从不是简单的 “省着花”
而是在保障生产质量的前提下
靠智慧和技术给资源 “最优配置”
让每一分投入
都能发挥最大价值
在平凡岗位上书写着钢铁人的
创新担当
(晏芳)




























