在宝武集团中南股份炼铁厂7号高炉平台,铁水奔流的轰鸣声中,值班工长陈胜正俯身检查炉前一处液压油渗漏点。这已是本周第三次处理同一漏点。班员李华苦笑着说:“班长,焊接好凑合用,大家一直都这么干。”
这话刺痛了陈胜。若总是治标不治本,小问题迟早成大隐患。下班后,陈胜继续留在现场,他等检修人员拆下三通阀门反复地观察,终于发现冲压成型的阀门内壁有细微裂纹,这就是渗漏的“病根”。传统焊接只能暂时缓解,根本无法根除问题。一个大胆的念头在他心中萌生:何不制作一个更坚固耐用的阀门?
接下来半个月,别人休息时,陈胜却捧着阀门样品到处请教;设备组人员被他问得不耐烦:“小陈,一个阀门才多少钱,值得这么折腾?”
最难的是第一次试验失败。用普通钢管制作的三通阀门承压力不足,试运行时突然爆裂,液压油喷了一地,质疑声接踵而至:“早说不行吧”“浪费时间”。
夜晚,陈胜辗转难眠时,收到点检员曹智勇发来的信息:“陈班长,我查资料发现不锈钢管抗压强度更高,咱们试试?”
重拾信心的陈胜立刻与班组成员投入新一轮尝试。没有专业设备,他们就用土办法攻关,陈胜找来厚壁不锈钢管,刘立广手绘图纸,维修组林广龙配合切割、焊接,打磨。多次试验后,改良后的不锈钢三通阀门成功通过压力测试,系统压力上升却无一丝渗漏时,现场爆发出热烈掌声。这项改造不仅根除了顽疾,应用后产生年化效益8.95万元,还被重庆钢铁转化应用,取得显著效果。
攻克阀门难题后,更大的挑战接踵而至。7号高炉的煤枪更换需要四名员工肩扛手推,不仅效率低下,还经常损坏设备,影响复风进度。“难道不能用巧力代替蛮力吗?”陈胜盯着平台上的叉车,一个创新想法逐渐成型。可当他提出用机械辅助更换煤枪时,却遭到班员反对:“太危险了,老办法虽然累但最稳妥。”
陈胜没有争辩,而是与班员刘华威用纸板做模型反复模拟叉车推力角度,计算煤枪重心。首次实地试验,叉车缓缓推动煤枪,沿着设计的导轨平稳滑入插枪孔时,成功了!原本需要四人30分钟的工作,如今两人10分钟就能完成。这项创新将更换时间缩短了三分之二,人力减少一半,每年还节约煤枪成本3.8万元。一直沉默的老员工李静感慨道:“创新方法真好用!这个月我们就把所有高炉的煤枪更换方法都改过来。”
如今,站在获得“标杆示范班组”荣誉的7号高炉前,陈胜最欣慰的不是奖状和奖金,而是班组里悄然发生的变化。年轻员工开始主动提出改进建议,老师傅们也愿意尝试新方法。“创新不是某个人的专利,”陈胜常说,“它是一粒种子,需要合适的土壤才能生长。”在宝武这片沃土上,无数像陈胜一样的工人,正用智慧浇灌着创新之花,让钢铁巨人焕发新的生机。(黄冬芬)




























