在鄂城钢铁炼铁厂烧结车间
设备管理主任师张桂林有个习惯
每天巡检
他从不走“寻常路”
别人沿着通道看仪表数据
他却专挑不起眼的“死角”钻
用他自己的话说
“设备不会说话
但每一处磨损、每一滴渗漏
每一毫米的余量
都是它发出的信号”
正是这份“钻死角”的执着
让他从皮带粘料
水槽污泥的“小事”里
挖出了“宝藏”
为车间交上一份
年化效益近58万元的答卷
“皮带粘料”上作文章
烧结皮带输送系统,是物料传输的“大动脉”。有一段时间,物料一路散落,返矿率增加,成分波动直接影响烧结矿质量,皮带跑偏的事故率更是飙升。
张桂林带着团队,给皮带做了一套“组合拳”——通过一系列技术改造,让物料重新回到下料斗。
“改造完,皮带自己就能‘洗澡’了。”张桂林说。
效果一目了然:直接节约成本54万元。更关键的是,混合料成分不再波动,岗位安全风险和环境风险也显著降低。
“水槽污泥”里抠效益
如果说皮带改造是“明面上的账”,那环冷机水槽的污泥清理,则是张桂林从设备隐患里“抠”出来的效益。
烧结环冷机改成水密封结构后,水槽里的污泥越积越厚,清污的劳动强度比较大。
张桂林的方案透着一股“巧劲”——他对水槽水箱底部进行改造,实现了周期性自动排污。
张桂林算了笔细账:年人工清理工时减少1095小时,年节约4.27万元。如今,环冷机水槽日常运行基本免维护,设备运行环境大幅改善,岗位人员也被释放出来,投入到操检维调和包机工作中。(晏芳)




























