宝武集团中南股份轧材厂板材精整作业区从细节管理入手,对每一道工艺环节精打细算、分毫必争,用数据说话,用典型案例做表率,发动大家从身边小事做起,积极开展降本增效、现场改善工作,取得好效果。
在板材3号库火切现场,班长邱小平发现随着火切钢板批量增大,火切机物料的消耗也变大,特别是火切枪嘴,每月至少要消耗150个以上。他通过现场调研,枪嘴消耗量大的主要原因是枪嘴被烧坏。查阅各种离线火焰切割机使用说明后,他负责制定出改善措施。班中他严格要求每个班员作业前要做好枪嘴通道清洁,保持孔道内清洁光滑,并用细砂纸轻轻研磨割嘴头,保证割嘴头和割炬配合严密,防止打开切割氧调节阀时出现回火跳枪和烧坏枪嘴。经过不断摸索,在火切生产订单量大时,枪嘴消耗从每月的150个以上降低到90个以内,每月可实现降本0.49万元。
随着板材产品订单变得多样化,钢板生产工艺环境增多,现场待处理钢板逐渐变多,给精整作业区带来了巨大的压力和挑战。面对困难,作业区党员骨干挺身而出,团结一致,积极出谋划策。为了能尽快消化待处理钢板,负责生产工艺的党员易承钧主动与物流部沟通,重新规划钢板定置堆位,拓展库容量,将同工艺、同规格的钢板进行集中堆放,可减少喷印入库时喷印设备的参数调节时间;规范喷印机清洗频次和要求,做好日常关键设备的维护工作;同时充分运用3号库便携式喷印机,组织检验入库,减少待处理钢板二次转运。盘活现场钢板流转效率后,钢板入库效率大幅提升,板材成材率每月均能完成95%以上,1月钢板在线过板效率达到96.09%,对比12月提升1.14%。在效率提升的基础上,1月板材精整吨钢电耗完成3.54kWh/t,对比12月降低0.06kWh/t,实现效率提升促降本增效。
除了成本控制、效率提升外,产品质量也是板材精整作业区日常关注的重点工作。作业区建立了严格的自检、互检制度,除了岗位操作工按时巡检,确保没有质量问题外,设备点检员苏海斌更是时刻紧盯产品质量,不放过任何一个细节。在双边剪剪切钢板过程中,出现输送跑偏时,他一直扎根在现场,通过利用现场停机间隙时间,多次进入机架内排查具体原因,对输送辊道和滚轮水平高度进行测量和检查。他重新检查设备监测程序,将夹送辊辊速重新调整为相近,减少同步轴异常传动,同时找到相应尺寸的定位键,加装在夹送辊侧面制作同步卡码,卡在同步轴对应的四条键槽内进行定位,并加焊固定。通过改进后,夹送辊恢复了同步运转,钢板跑偏现象得到有效遏制。1月钢板剪切缺陷率稳定控制在1.56%,对比上月降低了0.24%,实现降本6.5万元。(陈睿)