重庆钢铁物流运输部公辅车间以自主管理活动为抓手,不断挖掘职工自主创新激情,引导越来越多的员工参与其中,从生产一线发现问题、解决问题,有效推进挖潜增效、提质降耗工作取得实效。
自主管理破局:攻克进口设备“双高”难题
面对翻车机进口SM - 645盘式制动器频繁失效、采购费用高昂的难题,团队成员心里满是焦虑。频繁的故障让翻车机常常“带病工作”,严重影响生产,这一现状让团队深刻认识到,自主管理不是一句口号,解决实际问题,只有主动出击,才能打破困境。
团队成员齐心协力从人、机、料、环、法五个维度进行全面诊断,发现包括巡检疏漏、保养措施缺失、维修知识不足等多项短板。这一系统性分析揭示出自主管理需要全面考量,任何环节的疏漏均可能引发连锁反应。
“智能中枢”赋能安全联锁
针对制动反馈信号与安全联锁缺失的难题,团队通过技术攻关,成功将松闸显示开关接入PLC数字量输入模块,实现HMI人机界面实时监控抱闸状态。这一创新如同为设备植入‘智能中枢’,出现异常状态即时报警并停机。
在这个过程中,团队成员不断学习新知识、钻研新技术,深刻体会到自主管理不仅是解决当下问题,更是自我提升的过程。
针对失效制动器,团队成立专项评估小组,科学判定修复价值,并同步开展设备管理培训。以往大量制动器因直接报废造成资源浪费,现在通过精准评估,部分已报废的制动器得以‘重新上岗’。
经过团队的攻坚克难,自主管理取得显著成效:
设备故障检出率提升20%
制动器使用寿命延长50%
设备故障率下降63%
备件消耗费用降低60%
这一组数据不仅展现了实际成果,更成为自主管理推动降本增效的有力佐证。
回顾这次经历,团队成员张高奎感慨万千:自主管理让大家从被动执行任务转变为主动发现、解决问题。在这个过程中,团队凝聚力不断增强,成员间相互学习、相互支持,充分发挥主观能动性,实现攻坚克难。接下来,团队将持续深化自主管理实践,探索进口设备自主修复新路径,在降本增效的道路上不断前行。(张杰 赖春 周进勇)