宝武集团中南股份炼钢厂员工,和时间赛跑、与速度角力,不断缩短转炉冶炼周期。8月、9月,冶炼钢周期对比上半年,一工序平均缩短了2.4分钟,二工序平均缩短了1.5分钟,生产效率提升4%以上,发挥出了极致的生产效率。
转炉极致生产效率对标
前期经过同类型转炉对标,炼钢厂在转炉冶炼周期、班产、日产炉数上存在差距。转炉炉长作为现场直接操作者,其认清差距、提升技能尤为重要。为此,炼钢厂利用转炉炉修机会,组织炉长分批次奔赴同行现场学习。通过对标,让各炉长快速找到自己的短板,学习好的方法,自主思考改进提高自我,提升生产效率。所有人员对标学习结束后,炼钢厂组织炉长研修“转炉极致生产效率对标学习”专题。各炉长分享学习到的经验和方法,探讨如何结合实际明确改善方法,明确下一步提高一次拉碳命中率、减少吹炼时间、减少溅渣时间等方面措施,并细化每个阶段的用时,指导大家如何争分夺秒把时间节省出来,缩短冶炼周期,抢出炼钢新速度。
为提升转炉炉长技能,炼钢厂开展转炉炉长、精炼炉炉长“周周赛”活动。每周对各炉长的重点指标进行排名,每周公示,让大家及时了解自己指标完成情况和排名,形成内部对标争先的良好氛围。通过周周赛,强化准时化生产,尤其对出完-开炼时长、溅渣超时、等样出钢(待出钢)超时的管控,降低辅助作业时间,取得明显效果。
紧盯每一步的衔接,向速度要效率
二炼钢作业区组建缩短转炉冶炼周期攻关小组。从转炉冶炼过程各个环节入手,梳理影响因素,优化供氧参数和加料操作,紧盯每一步的衔接,向速度要效率。通过班后会复盘当班的操作,总结不足之处,每周设立炉长排名榜,营造你追我赶的氛围,落后班组到优胜班组学习提升。通过攻关,缩短转炉冶炼周期效果显著,每个班可以多炼一炉钢,8号机实现单炉对单机,有效提升转炉生产效率。
在炼钢二工序转炉平台,可以看到一道靓丽的风景线——跑步送样。从探头收集溜槽取样后到炉台化验室内做样报样,以往5号炉需要3分钟,4号炉需要2分钟。现在,5号炉跑步送样快1分钟,4号炉跑步送样快30秒。在普钢冶炼中,速度进一步提升,采取不等样出钢;在特钢冶炼上,速度提升后可节省3分钟等样时间,大大提高了生产速度。
利用班后“操业会”进行当班生产复盘。每班下班后,炉长要统计好本班各项操作的平均用时,如平均吹氧时间、平均溅渣时间、普钢不等样出钢炉次、原因等,对未完成的指标进行分析,落实改善措施。通过不断的复盘,让班组快速找到自身不足,找出影响本班准时化生产的主要因素,从而有针对性地改进。
冶炼速度进步最快最稳炉长朱勇,9月对比1月,平均冶炼周期缩短了2.19分钟/炉,每班可多炼一炉多的钢。他善于学习总结,不断思考促使自己不断进步,这使得他在一工序12个炉长中越炼越快。在朱勇的总结里,他提到最多的就是“对标”。从冶炼前的加废钢兑铁水用时、冶炼前期化渣成渣时间、冶炼中期控制碳氧反应时间、冶炼终点命中率、取样等样的时间……他把一炉的过程控制分开多个段,然后对标最优,逐步提升水平,减少每一段用时,进而缩短了整炉钢的时间,并追求极致炼钢,在实践中不断精益求精,向更高目标冲刺,不断提升自己。 (黄宝华)