人勤春来早,奋进正当时。一季度,宝武集团中南股份炼铁厂在全力做好8号高炉大修的基础上,各车间紧密协作,高炉生产、烧结固燃比攻关、焦化车间节能降耗等取得显著成效,实现生产“开门红”,为全年生产奠定了坚实基础。
高炉生产:稳增长、夺红旗,实现“开门红”
一季度,中南股份炼铁厂尽管8号高炉于2月7日停炉大修,3月29日顺利点火复产,但高炉生产依旧实现稳增长,各项技经指标有提升,成功达成设备稳定顺行、安全可控、稳产顺产的目标。
一季度,高炉车间严格按照公司和炼铁厂统一安排,以“活下去 好起来”形势任务教育和炼铁厂“降低铁水加工成本夺红旗”主题竞赛为指引,通过内部细化管理,精心操作,调整操业方针,维持了高炉稳定顺行状态。6号高炉累计40天实现加工成本夺红旗奖;7号高炉累计50天实现加工成本夺红旗奖;8号高炉截至2月6日累计26天实现加工成本夺红旗奖,成绩突出。
5号烧结机:升级复产,精准降本成效显著
3月12日,炼铁厂5号烧结机成功点火复产。检修后的设备升级改造为其注入新活力,全体职工干劲十足,全力攻克生产难题。
烧结固燃比是烧结生产的关键指标,固体燃耗占整个烧结工序能耗的80%,因此降本首重固燃比。原烧车间对生产过程实施24小时管控,制定一系列有效对策。攻关团队从提高料层厚度入手,将料层从900±10mm上调至915±10mm。提高料层厚度后,各班对比烧结矿亚铁成分与烧结机机尾断面情况,据此微调燃料配比。同时,强化重点设备管理,利用检修和工艺停机机会,清理混合机、配混线料斗积料,更换炉篦条烧损严重、隔热垫损坏的台车,保障生产稳定。此外,优化主抽风门控制,适当提高料层风量,提升燃料利用效率。在团队共同努力下,3月份5号烧结机固燃比达到51.50kg/t,完成攻关目标。
焦化车间:修旧利废、节能降耗成果突出
一季度,炼铁厂焦化车间各区域修旧利废工作成绩良好,焦化化产中心节能降耗屡破纪录。焦化车间积极践行修旧利废理念,各区域修旧利废指标稳定增长。电仪区域表现尤为突出,一季度指标为54万元,实际完成135.52万元。电仪员工自主修复磨损的设备零件、旧设备和老化工具,变废为宝,降低设备更新成本,提高资源利用率,为车间节省大量资金。
化产中心同样成绩亮眼,蒸汽消耗三次打破纪录,不断刷新最低值,蒸汽单日消耗仅191吨。通过优化生产工艺、调整蒸汽分配系统,精准控制各环节蒸汽用量,杜绝能源浪费。技术人员持续钻研,对老旧设备改造升级,提高能源转化效率,成为降本增效的典范,为炼铁厂绿色可持续发展提供有力支撑。(邓娟)