面对复杂严峻的钢铁市场,宝武集团中南股份轧材厂板材车间强化“算账经营”,坚持问题导向,在煤气消耗、合金降本上持续发力,精心落实降本举措,让降本增效的理念在生产一线落地生根、开花结果。
多措并举,扎紧能源成本“管控网”
煤气消耗是板材关键成本控制点,车间积极推进降低加热炉煤气消耗攻关,制定激励措施,鼓励员工积极参与其中,为卓越能效建言献策。同时,厂部科室牵头,组织现场技术、生产人员成立攻关小组,通过一系列实招硬招打出节能“组合拳”。推行标准化作业,确保炉膛始终保持微正压状态,从根源上减少冷风吸入造成的热量流失,提升燃料燃烧效率;合理安排生产,减少2号炉投用时间,充分发挥单炉生产节能优势,避免双炉生产时因高位待轧生产的能量浪费,让能源消耗更集中高效;推行轧机开轧温度区间窄带化,努力降低钢坯出炉温度,进一步降低煤气消耗;加强加热炉设备维护保养,定期对热工阀门和仪表进行校准,为能源精细化管控提供硬件支撑;管理人员做到常态化下沉生产现场,通过“手把手教学”“理论与实操相结合”等方式开展加热操作专项辅导,结合生产实际案例讲解节能操作技巧,帮助操作工快速提升技能水平,让标准化操作规范落到实处。4-6月实现能源降本220万元。
深挖潜力,合金降本成效显著
今年,自预矫直机及超快冷改造等项目投入使用后,技术团队以此为契机,围绕降本目标开展了一系列低合金板降合金工艺试验,通过技术优化精准发力,在合金成本控制方面取得显著成效。在试验过程中,技术团队充分发挥超快冷改造后的设备优势,优化二级通讯程序,增加心跳电文和自动重连机制功能,提高二级通讯稳定性,从而改善合金减量板快冷板形,同时优化超快冷头尾遮蔽功能,调整快冷集管出水时机,提高遮蔽精准度,从而改善钢板头尾均匀性;针对试验中发现的问题,团队及时优化工艺细节,改善钢板冷却过程中残留水吹扫效果;结合不同水温条件,规范低合金板冷却规程及头尾遮蔽参数,提高钢板冷却均匀性;优化合金减量板工艺温度及试样保温时间,改善钢板力学性能。经过持续试验与优化,合金减量板实现大批量稳定生产,吨钢降本14.6元/吨,初检性能合格率提高7%,为企业带来了可观的降本效益。
未来,板材车间将继续锚定年度生产目标,坚持“干”字当头,把算账经营贯穿到每一个生产环节,让降本意识深入人心,用实际行动推动板材的经营绩效全面提升。 (李丽莹)