首页>企业频道>生产经营

流程“做减法” 效能“做加法”

方大萍安钢铁焦炭直供一“路”直达“省”出效益

2025-09-24 14:58:00

  面对焦炭入炉流程多、能耗高且易破碎的难题,2025年,方大萍安钢铁安源炼铁厂改变传统生产模式,推行焦炭直供高炉槽上料仓工艺,促进工序节能降耗,为该企业冶炼效率提升打开新通道。

  以往,安源炼铁厂焦炭入炉需经过“运输—堆场堆放—堆取料机取料—皮带输送”多个环节,反复转运导致焦炭破碎率上升、焦粉增多,不仅影响高炉透气性和冶炼效率,还增加了电耗与生产成本。为解决这一问题,该厂进料车间技术团队深入研究,经多次论证与试验,最终确定在来料焦炭与高炉需求匹配时,启动直供模式——由供货车辆将焦炭直接卸至指定皮带,直送高炉料仓,跳过堆取料及中间皮带转运环节。为确保直供流程顺畅高效,安源炼铁厂从管理、操作层面同步发力:车间制定专项奖励机制,激励岗位员工积极参与直供工作;加强过程监管,严防数据不实,同时明确雨天暂停作业,防止水分带入,保障生产安全可控。

  经过跟踪流程优化后的运行情况,焦炭直供模式成效明显。据测算,每直供一小时,可停用堆取料机及两条皮带机,节电约400度,同时减少了设备磨损;减少一次堆取作业便减少一次碰撞破碎,现场粉尘量得到有效控制,焦炭入炉强度明显提高,支撑“精料入炉”,为高炉稳定顺行奠定基础。2025年1至8月,安源炼铁厂累计直供焦炭超6万吨,作业时长超2万分钟,仅电费一项就节省超过7万元。

  焦炭直供,看似只是流程“做减法”,实则是效能“做加法”。方大萍安钢铁通过工艺创新与精细管理深度融合,将传统焦炭入炉“多段周转”变为“一站直达”,省去中间环节,提升了整体效益。这一实践为企业节能降耗提供了可复制、可推广的新思路,体现了一线产业工人以技术革新驱动高质量发展的智慧与决心。(邱灿林)

来源:中国冶金报-中国钢铁新闻网

编辑:温晓霞

版权说明

【1】 凡本网注明"来源:中国冶金报—中国钢铁新闻网"的所有作品,版权均属于中国钢铁新闻网。媒体转载、摘编本网所刊 作品时,需经书面授权。转载时需注明来源于《中国冶金报—中国钢铁新闻网》及作者姓名。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
【2】 凡本网注明"来源:XXX(非中国钢铁新闻网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网 赞同其观点,不构成投资建议。
【3】 如果您对新闻发表评论,请遵守国家相关法律、法规,尊重网上道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律 责任。
【4】 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的。电话:010—010-64411649
品牌联盟
  • 燃烧装置2.gif
  • 湖南华菱集团.jpg
  • 山东钢铁集团.jpg
  • 1_看图王.png
  • 微信图片_20240117152632.jpg
  • W020190430461031429831.jpg
  • 首钢.jpg
  • 冶金工业规划研究院logo1.jpg
  • W020130618825601874406.jpg
  • W020130618825602778336.jpg
  • W020130618825603702632.jpg
  • W020130618825617201098.jpg
  • W020130618825606679805.jpg
  • W020130618825607505186.jpg
  • brand04.png
  • brand06.png
  • brand05.png
  • brand03.png
  • brand02.png
    read_image.gif

    地址:北京市朝阳区安贞里三区26楼 邮编:100029 电话:(010)64442120/(010)64442123 传真:(010)64411645 电子邮箱:csteelnews@126.com

    中国冶金报/中国钢铁新闻网法律顾问:大成律师事务所 杨贵生律师 电话:010-58137252 13501065895 Email:guisheng.yang@dentons.cn

    中国钢铁新闻网版权所有,未经书面授权禁止使用 京ICP备07016269号 京公网安备11010502033228