在炼铁事业部有一位长期扎根高炉喷煤一线的技术骨干——田国庆。凭借对生产实际的敏锐洞察和对技术难题的持续钻研,带领团队圆满完成“高炉喷煤系统能力提升及稳定运行研究与实践”项目,并获得公司科学技术奖三等奖,标志着公司在优化炼铁工艺方面取得实质性进展,为实现“提煤降焦、降本增效”目标提供了强有力的支撑。

直面生产痛点,锚定技术攻关方向
面对高炉喷吹能力不足、喷吹波动频繁等问题,田国庆主动牵头组建攻关团队,深入剖析影响喷煤量与稳定性的关键因素,明确了五大研究方向:优化喷煤通路以降低输送阻力、减少喷吹过程中的阻力损失、提升煤粉质量增强流动性、优化煤粉输送浓度与初始动能、完善操作参数与人工干预机制,为项目顺利推进规划出清晰的技术路线。解决了当前生产痛点的同时,更体现了该公司以技术创新驱动钢铁制造转型升级的坚定决心。
创新实施多维度措施,破解喷吹难题
在项目推进过程中,团队聚焦“设备、工艺、操作”三大关键环节,系统实施了一系列提升措施:通过改造喷吹罐结构、优化管线布局,有效提升了系统输送能力与稳定性;创新采用复合清理方式与精细化制粉工艺,使分配器压力从异常状态下的900Kpa稳定恢复至500-600Kpa正常范围,显著降低了管道阻损,增强了煤粉流动性;建立手动干预机制,进一步确保了喷吹过程的稳定可控,全面提升了高炉喷煤系统的综合性能。
成果显著创效益,技术价值获认可
项目落地后成效显著,高炉喷煤比和喷吹稳定性实现稳步提升,为该公司降本增效提供了有力支撑。此次荣获重庆钢铁科学技术奖三等奖,不仅是对该项目技术价值的充分肯定,也是对田国庆扎根一线、勇于创新的高度认可。更是重庆钢铁在炼铁技术进步上的具体体现。
“技术创新没有终点,只有连续不断的新起点。”谈及近年来屡获荣誉,田国庆始终保持谦逊与专注。未来,重庆钢铁将持续推进科技创新与生产实践深度融合,以关键技术突破支撑绿色制造与高质量发展,为实现“成为西南地区钢铁业引领者”的愿景贡献更多技术力量。(杨阳)




























