面对9月份烧结矿亚铁命中率未达标的挑战,宝武集团中南股份炼铁厂原烧车间烧结生产区域深入分析原因,制定并落实了一系列具体措施。经过持续努力,10月份的烧结矿亚铁命中率达到92.11%,成功实现月度生产目标。
为了找出9月亚铁命中率未能达标的具体原因,原烧车间烧结技术组进行了详细的分析。从原材料成分走势、燃料质量管控到烧结过程优化调整,每一个环节都进行了细致的分析。基于这些分析结果,烧结技术组制定了详细的改进措施,并付诸实施。
在原材料管理方面,为避免因原材料成分波动导致烧结矿亚铁控制偏移,烧结技术组根据近几批次的成分平均值制定了燃料控制范围。各横班依据烧结矿成分变化趋势进行跟踪与相应调整,确保烧结矿亚铁不会持续向同一方向偏移。
针对燃料质量的管控,原烧车间采取了严格的班管控制度。在焦粉破碎过程中,时刻监控四辊破碎机间隙的调整情况,防止“跑粗”现象的发生。同时,不定期对焦粉粒度进行检查,确保其0—3mm粒度达到73%以上。此外,还加强了对燃料电子秤出料情况的实时监控和反馈机制,以便及时发现并解决问题。
为了避免燃料电子秤波动对烧结矿亚铁的影响,烧结生产区域自主开发了一款基于现有PLC控制系统平台的燃料测仓小程序。这款小程序能够实现燃料下料异常的自动化监测与预警,减少了手动测仓延时发现所造成的不利影响。另外,为减少各除尘粉尘对亚铁的影响,根据灰仓存料情况设定了调整周期,并明确规定每增减1个点的粉尘对应燃料配比调整为0.03%,从而稳定亚铁含量。
在烧结过程管控方面,烧结技术组重点关注了烧结矿亚铁的波动情况。一旦发现亚铁出现异常波动,首先检查对应时间的生产过程是否稳定,各项参数是否正常。如果过程稳定且参数正常但亚铁仍然偏低,则适当增加配碳量。此外,增设了班中对烧结机机尾断面情况的查看,由横班班长不定期进行判断,以进一步确认烧结过程中亚铁的走向。
通过上述一系列具体而有效的措施,原烧车间不仅解决了9月份存在的问题,烧结矿亚铁命中率还在10月份以92.11%圆满完成了月度目标。
原烧车间烧结生产区域通过精准的问题分析、有效的技术革新以及严格的工艺管理,实现了亚铁命中率的提升。这不仅是完成了一个烧结指标的改善提升,更攒下了面对问题、解决问题的底气。(曾阳)




























