降本增效出实招,精益管理见成效。宝武集团中南股份物流部仓储车间在废钢切割加工作业中,直面催氧管使用浪费问题,通过自主设计加装快速切换装置,成功破解生产难题,实现安全与效益双提升,每月降本约4000元。
废钢切割作业中,大块废钢切割需借助催氧管点火催氧,作业时催氧管随燃烧融化逐渐变短,每月消耗量巨大。同时,依据该公司内部操作安全规范,催氧管缩短至1.5米时必须更换,这使得每根催氧管都有至少1.5米的部分被闲置浪费,既增加了生产耗材成本,也造成了资源的不必要损耗。
针对这一痛点,物流部仓储点检班组针对问题根源,反复研讨设计方案,最终成功研发加装快速切换装置。该装置不仅契合切割作业的安全操作要求,从根本上解决了剩余1.5米催氧管无法使用的浪费问题,还实现了催氧管的高效利用,每月可降低20%的催氧管消耗,直接降低生产成本约4000元。
此次小改小革,是物流部践行精益管理理念的生动实践,更是一线员工立足岗位、主动创新的成果体现。小小的快速切换装置,既守住了安全生产的底线,又挖潜了降本增效的空间,为该公司各部门立足岗位创新创效树立了良好典范。(何建华)




























