“本月自主维修创效10万元!”这则消息如一缕春风,传遍合格集团张宣科技机电公司的所有班组,大家十分好奇,纷纷探究机械三工程部是如何创造了这个奇迹。
时针拨回到一周前,按照点检定修要求,氢冶金工艺气压缩机水冷电机水箱被列入了检修计划,聘请技术人才维护精度高的进口装备需要花费一笔不菲费用。
“求人不如靠自己!”负责氢冶金工艺气压缩机维护的维修四组组长张振东决定自主维修,一者可以节省费用,二者可以借此机会提高维修水平。
“自己修?”大家有些犹豫,“以前可没拆过这种机型。”“啥都有第一次,吃透原理,心细点儿应该没问题。”面对种种问题,张振东的话化解了大家的质疑,一场自主维修攻坚战就此拉开序幕。
大家一起研究设备资料,核定拆装顺序,琢磨精度配合,强化拆解、清洁、检测、更换、回装、调试全流程管控,重点把控密封面处理、紧固力矩、间隙调整、试压保压等关键控制点,并根据使用需求自制了密封垫,力争做到一次修好、一次试车成功。
“每一步都严格按照规范操作,安装密封垫的误差必须精确在1mm内,密封面一定要清理干净,紧固螺栓按照对角线顺序分三次逐步加力,力矩误差控制在规定范围内。”维修当天,张振东对大家再次反复强调、郑重叮嘱,在大家通力配合、精准操作下,新的密封垫顺利安装到位。
试压环节则是检验维修质量的另“一大关”。当压缩机水冷电机水箱内部被注入规定压力的介质,打压测试、保压调试时,所有人都捏着一把汗。“开始升压……压力稳定……保压20分钟……”张振东盯着压力表,一刻不敢松懈。20分钟后,压力表示数依旧保持不变。“压力稳定,试压合格!”检修现场一片叫好声。
进口设备的成功“自修”,是一次从“依赖外援”到“自主掌控”的关键跃升,不仅攻克了技术难关,更赋予了大家攻坚克难的全新动力与必胜信心。如今,将“成本支出”转为“价值创造”已在该工程部蔚然成风。
截至日前,该公司已经通过自主维修实现创效126万元。“效益年”就该顶着压力上,挑战一切。 (朱卫红 刘振东)




























