4月22日:突破小时轧制量纪录
较历史最优提升17吨
5月5日:创2026年单日轧制块数最高纪录
单日平均轧制时间缩短19s
单日轧制块数较目标提升9.83%

重庆钢铁轧钢厂中厚板轧制车间聚焦轧制流程堵点、效率瓶颈,组建专项攻关团队以工艺突破、设备提能、全流程优化协同发力,用坚守与实干书写轧钢人的担当。
工艺破局敢创新,减坯减道挖潜能
面对品种钢中间坯厚度偏厚、轧制道次冗余的难题,攻关团队没有固守旧规,协同厂生产技术室逐钢种分析性能、反复开展道次模拟计算。“质量底线不能破,效率空间必须挤出来”,团队成员杨崟对9大类20余个轧钢牌号优化中间坯厚度,减薄幅度0.2-0.5倍。优化后精轧平均道次减少0.48道,部分规格直接缩减2道,从工艺根源打开效率提升空间。
设备护航勇担当,精准校核强根基
中间坯减薄对粗轧设备承载力提出了更高要求,设备保障团队同步跟进、昼夜攻坚。大家扎根现场逐项校核轧机刚度、传动系统性能,全天候监测主电机、减速机运行状态,最终把主机设计电流过载系数恢复至2.25倍;同时根据钢板宽度动态优化咬钢速度,从源头规避夹钢风险。“设备不掉链,攻关才有底”,团队成员宁飞以严谨细致的保障,使设备能力与工艺优化实现同频共振。
分秒必争拼细节,全流程提速增效
为压缩间隙耗时,自动化与操作团队协同梳理全流程控制逻辑,对着每一个动作、每一段节奏抠时间、找优化点。他们将粗轧推床开口度改为动态自适应,提升辊道运行速度,优化矫直机动作节奏,全力实现钢板“零等待”衔接。“一秒都不能浪费,每快一点都是产量”,团队成员张鑫、韩小波日夜调试参数、跟班验证效果,把生产节奏卡到最精准。
最终攻关取得明显成效:4月,精轧纯轧时间缩短了4.05s,轧制间隙时间缩短了3.61s,单块钢板总轧制周期压缩了7.66s,每小时轧制块数提升了1.35块,产量纪录创新高。全体人员以不服输、敢突破、肯实干的精神,为车间冲刺月产量目标打下坚实基础,更为企业高质量发展注入强劲动力。(杨崟 张鑫 荣世乔)




























