“负压降不下去,电耗蹭蹭往上蹿!”提起生产上的“拦路虎”,重庆钢铁炼铁厂烧结车间烧结班组的兄弟们没少挠头。
受配矿结构调整影响,混匀矿精粉率持续走高,导致烧结料层透气性不佳、总管负压长期高企,不仅制约了生产效率与成本管控,更造成了能源浪费。

精粉率走高、透气性变差,设备越跑越“憋屈”,大伙儿看在眼里,急在心上。
痛点堵在胸口,那就从根上破局。班长余晨带着几个骨干主动请缨,成立攻关小组,围着台车一遍遍“把脉问诊”。为了给料层“通通气”,他们蹲在现场测数据,趴在地上量尺寸,方案推倒重来、再推倒再来,前后尝试了几十次。
功夫不负有心人,一套“土生土长”的松料辊装置终于诞生:4560毫米长的辊体上,12排60个钉齿精准“排兵布阵”,安家在点火炉出料端。没有马达、不用电,全靠台车行进带动,辊齿均匀扎入料层,像针灸一样,把透气性的“任督二脉”彻底打通。

“真管用!”投用那天,大伙儿齐刷刷围在主控屏前,眼睛都不敢眨,负压、主抽风机电流均控制在理想范围内。一算账,工序电耗每吨降了0.9度,一个月就能省出76.5万度电。
“几个钉齿,转出这么大效益!”班组成员感慨万千。从“挠头”到“点头”,从“憋屈”到“通透”,烧结班组用这场“微创新”证明:降本增效,就在每一个用心改进的细节里。一线员工的智慧,才是最接地气的生产力。(杜传 雷星)




























