重庆钢铁炼钢厂连铸车间电气主任工程师樊勇,一头扎进连铸电气领域深耕多年。他始终锚定生产现场的痛点难点,以技术创新为利器破解难题,在设备改造与系统优化的赛道上深挖降本潜力,为车间节能降耗、超低排放改造筑牢技术根基,一步步从技术骨干蜕变为节能环保领域的“创新先锋”。让我们走进炼钢厂,一起听听樊勇的降本故事~~
让除尘风机“跟着工况走”
全年就能降低电耗成本41.52万元
智能联锁除尘系统
年省电费超40万元
随着重庆钢铁超低排放改造的推进,连铸区域新增了大包火切除尘设备。但樊勇很快发现,原有系统未与生产联锁,除尘设备是否正常运行无法实时监控,运行频率也不能随实际工况调整,导致电能浪费十分严重。
樊勇主动牵头攻坚,亮出一套“组合拳”:他自主设计报警与停机阈值,一旦设备异常,画面会自动变红预警,弹窗和音响也会同步提醒;紧接着敷设信号电缆,把“炉次开始”“炉次结束”的生产信号接入除尘系统,让两个系统实现信息互通;最后优化控制程序,根据开停浇不同阶段产尘特性实现风机自动启停与高低速切换。
改造后的除尘系统彻底告别“盲目运行”,和生产主线精准联动。仅此一项,全年就能降低电耗成本41.52万元。
给喷号机装上“防撞安全阀”
一年下来光避免的事故损失就接近9万元
微创妙手喷号机联锁优化
年均避免损失9万元
2号、3号连铸机的喷号机,曾是车间的“麻烦制造者”。手动模式下,喷号机和辊道缺乏有效联锁,设备碰撞事故时有发生,单次事故损失就高达4.37万元;同时人工记录炉号效率低,还得直面现场的高温与粉尘。
樊勇没有大动干戈,而是施展“微创手术”精准破局。他给喷号机加装原位信号,与辊道强制联锁——只要喷号机没回到安全位置,辊道就无法启动,从根源上杜绝了碰撞风险;同时设计应急解锁功能,满足特殊工况下的灵活操作需求。
这场小改动,就像给喷号机植入了“智能神经”,不仅彻底消除了设备碰撞隐患,还省去了人工记录的烦琐。一年下来,光避免的事故损失就接近9万元。
让测温棒“降本不降精度”
2025年1-11月累计降低成本16.72万元
连测系统自主改造
累计降本超16万元
4号机中间包的连续测温棒,曾是樊勇的一块“心病”。原设计是预埋式结构,一旦损坏就无法在线更换,只能停机处理;更棘手的是,单根测温棒成本高达731元,备件费用压力不小。
“不能被‘原装’捆住手脚!”樊勇带着技术组一头扎进现场,对比1-3号机的连测结构反复琢磨,重新设计放线方案,还亲手制作适配的连续测温工具。为了保证测量精度,他带着团队一遍遍做手测与连测的数据校准,从参数调试到安装固定,每个细节都抠到极致。
改造后的测温棒不仅能在线更换,单价还直接降到455元。按月均使用55个中间包计算,单月就能降本1.52万元。2025年1-11月,累计降低成本已达16.72万元。老旧设备焕发出新生机,实现了精度、成本、时效的“三赢”。(孙知雄)
从除尘系统的智能联动
到喷号机的防撞改造
再到测温棒的降本再造
樊勇凭着
一股钻劲和匠心
用电气技术的“三板斧”
劈开节能降耗新路径
他的每一项技改成果
都成为可复制、可推广的范本
生动诠释了一名技术人
从骨干到先锋的跨越
也为车间的
绿色高效发展
注入了源源不断的智慧动力




























