为全力做好二季度冲刺工作,重庆钢铁能源环保部聚焦“四大成本改善工程”,全面深化算账经营,将极致能效作为全年工作的主线。水处理车间通过管网互联、压减冗余设备、自主检修等一系列低成本微创新举措,仅一根百毫米管道的改造,每年可降本超53万元,同步获国家发明专利受理。

在废水处理站,两台螺杆压缩机曾常年运行,但由于运行方式调整、废水处理量变化,机组动力明显过剩......
“压力一高空压机就自动卸载,反复加卸载,压空大量放散,电费却降不下来。”能源环保部动力技术主任师谢家林看在眼里,急在心里。长期低效运行,不仅推高能耗,频繁的加卸载更给设备和生产带来安全隐患。
有员工大胆提议:取水站压空主管网有现成的压空资源,能否接入废水处理站使用?废水处理站与取水站虽近在咫尺,却是各自独立的两套系统。
这一设想引来团队的质疑:“那压力是否能匹配?安全能否保障?会不会影响主网运行?”
对此,团队成员连续多日现场跟踪,反复核算压空主管网的管径、容量,将可行性论证做到极致。经多方论证,“废水处理压空接入压空主管网联网使用”方案得以立项。
方案确定后,员工们自主开展检修作业。在中央水处理压空管道上分出一根100毫米的支管,带压碰头连接至废水处理站空压系统管网,通过无数次参数论证、现场调试、技术优化,最终这根管道成功实现并网供气。
改造完成后,原螺杆压缩机停止运行,由主管网压空稳定替代。改造后使用主管网压空,月度能源费用降幅达89%以上,每年可降本超53万元。同时在项目中摸索出的《一种电动执行机构电气线路的检修方法》,顺利通过国家发明专利受理。
每一个岗位都是效益源
每一次微小的改进
都在为“四大成本改善工程”落地见效
写下最扎实的注脚
(武芳)




























